Reference

Automatizace recyklační linky na PET lahve

Řízení na systému LOGO! Siemens. Automatický režim který řídí dle teploty ovládací napouštěcí ventily. Systém dle času a nastavení přepíná na denní a noční režim. Při nočním režimu probíhá předehřev 3 hodiny před začátkem výroby. Při denním režimu dochází k zahřátí kotle na dostatečnou teplotu, topné patrony se zapínají střídavě aby nedocházelo k takovému opotřebení. Realizace v roce 2025. Ovládání přes dotykový panel, záznam hladiny a teploty se ukládá do datalogeru.

Návrh a výroba markovacího zařízení pro UACJ – Daikin

Markovací zařízení realizováno v roce 2024. 

Návrh a výroba zařízení na recyklaci solárních panelů

Zařízení na recyklaci vrchní vrstvy solárních panelů. Stroj automaticky

Případová studie na CZ-Shadow 3

Cílem projektu bylo vypracování případové studie na rozdělení pažby, snížení tak celkových nákladů na výrobu. Další práce byly: úprava vnitřního mechanismu nabíjení a umístění bící pružiny do vyndavacího hřbetu pažby. Realizace v roce 2024 pro CZUB – Česká zbrojovka a.s.

Dávkování a montáž víček pro e-cigarety

Projekt byl realizován v roce 2024 a jednalo se návrh a výrobu dodatečného zařízení pro dávkování, kontrolu a montáž víček pro e-cigarety. Hlavním cílem projektu bylo zajištění kontinuální výroby bez výpadků a navýšení výrobní kapacity.

Řízení postavené na SIEMENS S7-1200

Návrh a integrace bezpečnostních pneumatických vzpěr

V roce 2023 jsme realizovali projekt pro firmu Mondi. Jednalo se o návrh, výrobu a integraci bezpečnostních pneumatických brzd přímo v provozu papírny. Cílem projektu bylo zajištění bezpečnosti obsluhy při vyřazení vadného kusu z výroby. Stroj musel umět automaticky rozeznat špatný kus a nastavit brzdu do správné polohy tak aby nedošlo k sesuvu výrobku do průchozí uličky u stroje. Hmotnost výrobku dosahovala více něž několik tun.

Automatická tříosá CNC bruska

Automatická CNC bruska – Pro zákazníka GRAMMER byl realizován projekt na CNC broušení loketních opěrek pro projekt VW. Hlavním cílem projektu bylo úspora lidské práce a výrobního času. Stroj zařídil úsporu celkem 2 lidí a zkrátil výrobní čas na 30 vteřin na 2 díly. Projekt byl realizován v roce 2023. Bezpečnostní prvky od firmy Keyence.

Kompletně nový řídící systém SIEMENS pro firmu ZOO Praha

Nový řídící systém na ovládání měření a regulace vytápění a větrání. Měření oxidu uhličitého v jednotkách ppm. Vyhodnocování čistoty a kvality vzduchu s automatickým přepínáním na letní a zimní režim. Realizace projektu v roce 2022.

6ti-osé CNC zařízení na výrobu optických vláken

Pro našeho zákazníka SCHOTT jsme v roce 2022 realizovali projekt na návrh a výrobu zařízení na výrobu optických vláken. Zařízení mělo za cíl snížit scrap z 20% na 0%. Receptura obsahovala 99 položek, každá položka měla 45 měnitelných parametrů. Na zařízení je použita kombinace celkem tří PLC S7-1500 od firmy Siemens. Zařízení si muselo samo regulovat plamen dle výrobku. Docházelo k regulaci a míchání kyslíku, propanu a stlačeného vzduchu. Bezpečnostní prvky použity od firmy Keyence. Teplota plamene přes 1400°C.